| 一 停爐保護原理 | ||||||||||
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| 火電廠機組停用期間,長期在高溫高壓無氧工況下的汽水系統內表面,突然在潮濕條件與空氣接觸,將快速產生氧腐蝕,形成大量腐蝕產物,嚴重影響汽水系統設備的使用壽命和機組重新啟動時的汽水品質。所以在機組停用期間,一般要采取停爐保護措施。傳統的停爐保護措施有充氮法、余熱烘干法、充氨法和投加氣相緩蝕劑法等等。其主要原理是將低空氣濕度和組織空氣與金屬表面的接觸,組織腐蝕反應的產生。但是上述方法的防腐效果的維持需要密封汽水系統,給機組檢修帶來麻煩,有時甚至無法達到要求。 近幾年國內研制開發了許多以十八胺為基礎的各種鍋爐停爐保護劑,這類停爐保護劑只要在鍋爐停用之前2~3小時加入汽包,通過蒸汽攜帶到水汽系統的各個部位,在系統設備內壁形成一層憎水性的保護膜,即可使設備暴露在大氣中6~12個月不受腐蝕,使用方法十分簡單,不需要密封,機組檢修方便,且防腐效果良好,因此該方法得到迅速推廣應用。 |
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| 二 純十八胺停爐保護的技術特征 | ||||||||||
| 目前十八胺停爐保護劑依據其制造工藝不同可分為兩類。一類是采用乳化工藝制造,即在制造過程中加入一定量的表面活性劑,使十八胺乳化形成乳濁液,使用時能在爐水中形成均勻混合液,以便在水汽系統中分散、均勻成膜,達到防腐效果。但這些表面活性劑沒有防腐蝕作用,且在高溫、高壓的汽包里的化學行為至今人們了解甚少,也就無法了解這些表面活性劑對系統設備表面性能的影響。然而,設備的腐蝕或材料性能的變化是一個長期的過程,在短期內是難以用肉眼觀察到的。目前已有一些機組發現使用該方法后低壓缸有點蝕現象和爐水pH值下降現象。另外,表面活性劑在汽包里會形成大量泡沫,盡管時間很短,由此造成的蒸汽攜帶對設備、對十八胺成膜產生的影響也是難以預測的。由此可見,加入藥劑中的表面活性劑有可能對汽水系統產生多方面的影響。 純十八胺停爐保護劑在制作過程中不添加任何表面活性劑,配制的藥劑只含有十八胺,該藥既具有如下技術特征: ⑴避免了因添加表面活性劑產生的種種問題: ?、?因表面活性劑與十八胺競爭吸附導致保護膜不完整; ?、?因表面活性劑中的氧元素形成有機酸導致汽水系統設備腐蝕; ?、?因表面活性劑在汽包內形成泡沫導致蒸汽攜帶,蒸汽品質惡化,過熱器和汽機積鹽,同時影響十八胺成膜。 ⑵成膜效果好,保護時間長。由于只有十八胺成膜,膜成分專一,膜結構致密,保護效果好,時間長。 |
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| 三 加藥方式的選擇 | ||||||||||
| 把停爐保護劑加入汽水系統,目前常用的有三種方法: ⑴ 利用原有的磷酸鹽加藥泵投加:該方法不需增加設備,但是加藥速度慢,一般要3~5小時,大大延長了機組滑停時間,增加了滑停過程中鍋爐運行控制的難度,有時會增加投油數量,經濟性較差; ⑵ 利用凝汽器的負壓吸入停爐保護劑:該方法也不需增加設備,但是投加點溫度較低,對藥劑的分散性能有一定影響,有可能造成停爐保護劑在汽水系統的低溫段黏附或沉積,不但影響停爐保護效果,而且會給機組運行帶來困難。此外,若控制不當,有可能吸入空氣,影響凝汽器真空度; ⑶ 使用專門停爐保護劑加藥裝置:該方式需購置專用加藥裝置,但投加速度提高8~10倍,可在15~30分鐘內加完所有停爐保護劑,縮短機組滑停時間,改善停爐保護效果,綜合效益較好。 |
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| 四 純十八胺停爐保護劑的濃度和用量 | ||||||||||
| 濃度:10% 用量:200~500kg(根據機組容量確定) |
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| 五 保護范圍和保護效果 | ||||||||||
| 5.1 保護范圍 給水泵、除氧器及其進(出)水管內壁、汽包內壁、汽輪機葉片和隔板、省煤器、水冷壁、過熱器的管道內壁。 5.2 保護效果 ⑴ 保護范圍內的金屬容器及管道內壁金屬表面(包括汽相、液相)形成完整致密的保護膜,保護膜具有憎水性。保護膜的穩定性好,靜態保護時間不少于180天。 ⑵ 機組停運7天后對設備解體檢查,并進行酸性硫酸銅滴膜試驗,滴膜試驗的保護時間不少于120秒。 5.3 保護效果檢查方法 ⑴ 憎水性檢驗:用滴管滴出φ5mm左右的小水滴于被檢驗設備的水平表面上,觀察小水滴的成球狀況; ⑵ 抗腐蝕試驗:用滴管滴出φ5mm左右的酸性硫酸銅液滴于被檢驗設備的水平表面上,開始計時并觀察液滴的顏色變化。當液滴由藍色變為棕紅色時停止計時,記錄從在試片表面滴上液滴到液滴變色所消耗的時間。 5.4 停運保護加藥不能影響機爐大修投運后的水汽品質 |
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| 六 停爐保護劑 | ||||||||||
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